分(fēn)解炉耐火砖烧蚀的原因及处理(lǐ)方法
2017-12-13 11:48:03 点击:
某公司2条2500t/d生产線(xiàn),回转窑规格Φ4.0m×60m。一線(xiàn)2011年11月进行技改,分(fēn)解炉锥部新(xīn)增两根双通道喷煤管;分(fēn)解炉底部炉容尺寸由原来的Φ5.06m增大至Φ5.60m,并更换新(xīn)的分(fēn)解炉直筒
耐火砖。在六个月的生产过程中一直出现分(fēn)解炉锥部结皮严重的现象。主要结皮位置在三次风管出口右侧的上部(见图1)。
因结皮位置特殊,在生产时无法清理(lǐ)干净,造成分(fēn)解炉阻力增大,产、质量不稳定的状况时有(yǒu)发生。2012年5月初,结合设计院的要求以及参观附近相同厂家的情况,為(wèi)防止结皮的发生,使火焰能(néng)更好地燃烧,将180°位置的煤管伸进分(fēn)解炉内约200mm,伸进不到三天,就出现对面分(fēn)解炉0°位置的
耐火砖烧蚀现象,刚开始烧蚀面积约0.5m2左右,在外部打补丁继续维持生产,至8月时分(fēn)解炉耐火砖烧蚀面积已达3m2,只好停窑修补耐火砖并查找原因。
1原因分(fēn)析
(1)2011年11月技改时,為(wèi)缩短技改时间,没有(yǒu)对原来的三次风管进行较大的改造,三次风管与分(fēn)解炉连接处,只是根据分(fēn)解炉的要求、位置和尺寸简单地连接,连接处圆形变成方形,没有(yǒu)按照设计时的要求实施圆形连接。
(2)為(wèi)避免结皮,在保证通风面积的情况下,在三次风管与分(fēn)解炉连接处,人為(wèi)地将三次风管与分(fēn)解炉连接处的出风口抬高,当煤管伸进炉内200mm后,改变了原来炉内的燃烧流场,造成火焰直接冲刷对面的耐火砖,是导致耐火砖出现烧蚀的主要原因。
(3)由于分(fēn)解炉锥部与三次风管结皮严重,造成分(fēn)解炉炉内煤粉与物(wù)料混合不均匀,炉内的燃烧流场也被改变。分(fēn)解炉0°位置的耐火砖紧贴三次风管,在三次风温与伸进炉内煤管的双重影响下,局部高温,加剧了分(fēn)解炉耐火砖烧蚀。
(4)分(fēn)解炉煤粉输送管道是一分(fēn)為(wèi)二的叉管,因安装问题,没有(yǒu)对称安装施工,造成180°处的煤管高度比对面煤管矮了很(hěn)多(duō)。根据罗茨风机输送煤粉的特性,此处阻力小(xiǎo)于对面的煤管,输送的煤粉量大于对面较高的输送管道,造成火焰集中燃烧,热力集中,耐火砖在高温和物(wù)料冲刷下被烧蚀。
2改正措施
(1)将分(fēn)解炉煤管退出来200mm,煤管头部与分(fēn)解炉锥部的浇注料平面保持相同。
(2)将180°处的煤管风机的进风口风门关到30%,对面0°煤管风机的风门关到70%,以减少喷煤管旋流风对耐火砖的冲刷。
(3)将分(fēn)解炉的煤粉输送管道改造成两侧高度对称的形式,以保证两边的煤粉量尽可(kě)能(néng)相同,从而保证两根煤管能(néng)均衡燃烧(见图2)。
(4)三次风管与分(fēn)解炉连接处在保证通风面积的前提下,考虑到三次风冲刷的问题,用(yòng)硅莫砖砌筑一道400mm厚的挡墙,将三次风改向,既防止挡墙被冲刷,又(yòu)使之尽可(kě)能(néng)地沿着分(fēn)解炉锥部切向进入,形成较好的流场,同时避免结皮的产生(见图3)。
(5)中控操作时,降低分(fēn)解炉出口温度,由原来880℃降至860℃,适当加大窑头煤量以稳定窑况,减少分(fēn)解炉锥部结皮。
3改造效果
(1)自8月份停窑进行改造后,用(yòng)红外線(xiàn)测温仪对原来烧蚀的位置进行定期检测,温度没有(yǒu)升高。说明此处没有(yǒu)出现被冲刷烧蚀的现象。
(2)经过改造后分(fēn)解炉锥部结皮现象大大缓解,从而保证了生产的顺利进行,产、质量有(yǒu)了大幅的提升,能(néng)耗有(yǒu)所下降。